降低大型火電機組廠(chǎng)用電率的措施分析
降低大型火力發(fā)電機組廠(chǎng)用電率的措施作者匿名2008/1/16 123:093362
渠道:關(guān)鍵詞:摘要:廠(chǎng)用電率是衡量火電機組經(jīng)濟性的主要經(jīng)濟技術(shù)指標之一。張文分析了華能德州電廠(chǎng)6號機組(660MW)的節能潛力,以及為降低機組廠(chǎng)用電率所采取的一系列措施。通過(guò)優(yōu)化輔機運行方式、技術(shù)改造和加強運行管理,6號機組廠(chǎng)用電率大幅降低,從生產(chǎn)初期的5.8%以上降至現在的5.4%以下,達到了節電降耗的目的。關(guān)鍵詞:發(fā)電機組;輔助動(dòng)力率;節電措施;華能德州電廠(chǎng)6號機組(660兆瓦)是山東電網(wǎng)單機容量較大的兩臺火電機組之一。鍋爐為德巴布科克公司生產(chǎn)的亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,制粉系統配有巴布科克公司生產(chǎn)的六臺雙進(jìn)口、雙出口、正壓直吹式圓筒球磨機。2002年10月13日,連續滿(mǎn)負荷試運行168小時(shí)后投產(chǎn)。華能德州電廠(chǎng)6號機組在發(fā)電初期,單臺機組的綜合廠(chǎng)用電率(包括外圍除灰、化學(xué)、輸煤系統的廠(chǎng)用電)往往在5.8%以上。華能德州電廠(chǎng)采取了一系列措施,深挖節能潛力,降低6號機組廠(chǎng)用電率。1號機組節能潛力分析廠(chǎng)用電主要消耗在不斷運行的鍋爐、汽輪機系統的6kV輔機上,空氣煙氣、制粉、循環(huán)水三個(gè)輔助系統的設備用電約占[1]所有廠(chǎng)用電的70-75%。因此,通過(guò)深化高壓輔機節能潛力,降低空氣煙氣、制粉、循環(huán)水的廠(chǎng)用電,是降低機組廠(chǎng)用電的關(guān)鍵。1.1制粉系統和煙氣系統節能潛力分析(1)6號機組一次風(fēng)機為進(jìn)口靜葉離心風(fēng)機,風(fēng)機出力由風(fēng)機進(jìn)口擋板調節,一次風(fēng)壓跟蹤鍋爐負荷變化。由于一次風(fēng)壓設計值偏高,風(fēng)壓隨機組負荷變化小,機組在400 ~ 500 MW低負荷運行時(shí)(鍋爐無(wú)油投入穩定燃燒負荷為400MW)。在低負荷運行時(shí),一次風(fēng)壓仍保持較高水平(約9.0千帕),增加了攜帶風(fēng)門(mén)的磨煤機節流損失和一次風(fēng)機的電耗。為了解決這一問(wèn)題,華能德州電廠(chǎng)在DCS中修改了一次風(fēng)壓曲線(xiàn),增加了操作人員手動(dòng)風(fēng)壓設定模塊。當機組負荷在550 ~ 660 MW之間時(shí),一次風(fēng)壓維持在9.0~10.0kPa,當機組負荷降至400 ~ 450 MW時(shí),一次風(fēng)壓適當降至7.5 ~ 8.0 kPa,增加了低負荷期間磨煤機攜帶風(fēng)調節板的開(kāi)度,降低了磨煤機出力。在 (2),由于空氣預熱器漏風(fēng)率高,漏風(fēng)損失導致風(fēng)機耗電量增加。同時(shí),由于空氣預熱器積灰嚴重,部分蓄熱片被腐蝕,導致空氣預熱器煙側滿(mǎn)負荷壓差達到2.4 ~ 2.5 kPa,遠高于1.2kPa的設計值,導致一次風(fēng)機耗電量增加。對此,在機組大修期間,將空氣預熱器密封裝置更換為可調式密封,更換了腐蝕的蓄熱片,降低了空氣預熱器漏風(fēng)率,降低了風(fēng)煙阻力;同時(shí),為了避免空氣預熱器的低溫腐蝕和對蓄熱板的損壞,應根據環(huán)境溫度的變化,及時(shí)投入空氣加熱器運行,用乙炔脈沖吹灰裝置代替空氣預熱器的蒸汽吹灰裝置,優(yōu)化吹灰運行方式,控制空氣預熱器的積灰,使煙側壓差保持在1.2kPa以下,從而降低鼓風(fēng)機的電耗。 (3)機組磨煤機故障率在初始階段較高 #p#分頁(yè)標題#e#
(4)6號鍋爐磨煤機為雙進(jìn)口雙出口鋼球磨煤機。由于實(shí)際燃用煤種與設計煤種不同,鋼球實(shí)際磨損率與供貨商提供的鋼球添加公式誤差較大。因此,生產(chǎn)初期需要補充的鋼球數量過(guò)大,磨煤機實(shí)際運行功率增加,增加了輔助功耗。通過(guò)不斷的探索和經(jīng)驗積累,操作人員調整了磨煤機的裝球頻率,通過(guò)合理的方案向磨煤機補充鋼球,在保證磨煤機出力的情況下,使磨煤機的平均運行功率從1430kW降低到1370kW左右。 (5)磨煤機油站邏輯設計不合理。原設計磨煤機頂靴油壓低時(shí),沒(méi)有延時(shí)跳磨煤機;頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞,無(wú)法在線(xiàn)清洗。磨煤機跳閘不僅使鍋爐燃燒不穩定,而且增加了磨煤機的切換次數,增加了電耗。經(jīng)過(guò)多次攻關(guān)、試驗和分析論證,我們對磨煤機頂靴油系統進(jìn)行了技術(shù)改造,對頂靴油壓低的磨煤機增加了50分鐘的延時(shí),實(shí)現了頂靴油泵出口濾網(wǎng)堵塞的在線(xiàn)清洗,進(jìn)一步減少了磨煤機的切換次數,保證了鍋爐的燃燒穩定性。(6)合理安排磨煤機組合運行方式。正常情況下,6號機組4臺磨煤機可承載550MW負荷,5臺磨煤機可承載660MW額定負荷。如果機組負荷曲線(xiàn)在550-580 MW之間,則五磨煤機出力小于額定出力的30%,運行不經(jīng)濟。當5號、6號機組均在不經(jīng)濟負荷下運行時(shí),運行人員應及時(shí)與值班長(cháng)溝通,請示調度,合理調整5號、6號機組負荷曲線(xiàn),使機組盡可能多地啟動(dòng)五號磨煤機負荷,節約廠(chǎng)用電。(7)6號機組的鼓風(fēng)機是一臺恒速、電機驅動(dòng)的軸流動(dòng)葉可調式鼓風(fēng)機。由于DCS中原設計二次風(fēng)壓力偏高,低負荷時(shí)二次風(fēng)擋板節流較大,增加了風(fēng)機的功耗。鑒于此,結合鍋爐燃燒情況,我們將各二次風(fēng)口手動(dòng)調節擋板由50%增加到80% ~ 100%。同時(shí)修改了DCS中的二次風(fēng)壓曲線(xiàn),將滿(mǎn)負荷(660MW)時(shí)的二次風(fēng)壓由2.5kPa降至1.85kPa,使二次風(fēng)在運行中可以電動(dòng)閉鎖
板開(kāi)度增大,減少了擋板節流帶來(lái)的廠(chǎng)用電損耗。1.2循環(huán)水系統節電潛力分析及節電措施 (1)華能德州電廠(chǎng)6號機組設有定速運行循環(huán)水泵3臺,正常運行采取2運1備的運行方式,為降低循環(huán)水泵電耗,經(jīng)過(guò)論證,在環(huán)境溫度較低的冬季,運行1臺循泵就可以滿(mǎn)足凝汽器冷卻水和真空的要求,降低了廠(chǎng)用電消耗。 (2)投產(chǎn)初期膠球清洗收球不正常,經(jīng)常收不到球,為回收膠球不得不開(kāi)啟第3臺循泵提高循環(huán)水壓力。經(jīng)對膠球清洗系統運行方式的調整,選擇規格合適的膠球,將膠球泵收球時(shí)間由1h延長(cháng)到3~5h,實(shí)現了膠球清洗運行正常,收球時(shí)不再開(kāi)啟第3臺循環(huán)水泵,避免了因收球帶來(lái)的循環(huán)水廠(chǎng)用電損失。 (3)機組停止后,由于循環(huán)水系統需經(jīng)開(kāi)式水系統向主機潤滑油、空壓機提供冷卻水源,導致循環(huán)水泵、開(kāi)式水泵少用戶(hù)運行時(shí)間過(guò)長(cháng),使廠(chǎng)用電增加,對此,為主機潤滑油增加了一路工業(yè)水源作為備用,停機后主機潤滑油冷卻水切至工業(yè)水,空壓機冷卻水切至鄰機供給,使循環(huán)水泵無(wú)用戶(hù)后可以得到及時(shí)停運。1.3運行管理及設備運行方式1.3.1 機組正常運行時(shí)輔助系統的節電措施 (1)合理調整真空泵運行方式,根據6號機組汽機真空嚴密性較好和真空泵出力較大的實(shí)際情況,將真空泵運行方式由2臺泵運行、1臺泵備用改為1臺真空泵運行、2臺真空泵備有。 (2)磨煤機停運后即停止出口分離器電機運行。 (3)磨煤機啟動(dòng)后即停止磨頂軸油泵運行。 (4)除渣溢流水池溢流水泵由連續運行調整為間斷運行,當溢流池水位高或灰水制漿時(shí)再開(kāi)啟溢流水泵運行。使溢流水泵運行時(shí)間由原來(lái)每天24h縮短到2~3h。 (5)機組低負荷時(shí),控制氧量不超過(guò)6.0%,避免過(guò)量空氣系數過(guò)大,進(jìn)一步減少風(fēng)機電耗。 (6)凝汽器補水方式由凝輸泵補水改由依靠凝汽器真空虹吸補水,機組正常運行期間凝輸泵停運,使凝輸泵用電大幅降低。1.3.2 停機后的節電措施 機組停運過(guò)程中及停運后,由于平均負荷低,甚至不帶負荷,輔機系統相對運行時(shí)間長(cháng),必然增大機組廠(chǎng)用電率,因此,合理安排停機過(guò)程中輔機系統的運行方式,輔機達到停運條件時(shí)及時(shí)停運,盡量縮短輔機運行時(shí)間,也是降低廠(chǎng)用電率的有效措施。2 有待挖掘的節電潛力 火力發(fā)電廠(chǎng)節電主要應在加強運行管理和設備改造等方面采取措施,由于設備改造需要工期長(cháng),投資大,很多需要在機組停機檢修期間完成,而部分設備運行方式的變更也需要科學(xué)論證后,才可以實(shí)施。目前,華能德州電廠(chǎng)6號機組仍舊存在一些節電潛力,有待論證后,利用適當的機會(huì )改造設備,調整運行方式后實(shí)現。 (1)根據6號爐制粉系統現狀,3臺磨煤機就可以帶450MW負荷,但由于鍋爐始終存在較嚴重的結焦問(wèn)題,低負荷下,鍋爐落焦可能造成燃燒不穩定,出于機組運行安全考慮,機組在400MW負荷下仍采用4臺磨煤機運行組合,增加了低負荷下制粉電耗。在完全控制或消除鍋爐結焦問(wèn)題后,當機組負荷小于450MW時(shí),可以嘗試3臺磨煤機組合運行,進(jìn)一步節約了制粉系統廠(chǎng)用電量。 (2)目前,磨煤機可以實(shí)現單側給煤機運行,當一側給煤機或下煤管道發(fā)生缺陷后,可以不停運磨煤機,實(shí)現給煤機單側運行,但是當一側給粉管路或一側分離器故障時(shí),仍需要停磨煤機對分離器進(jìn)行檢修,按設計單側分離器(出粉管)運行是允許的,建議生產(chǎn)部門(mén)試驗論證,做好單側分離器運行調試,減少因單側粉管路缺陷造成的磨煤機切換。 (3)引風(fēng)機、一次風(fēng)機為恒速運行離心式風(fēng)機,機組帶滿(mǎn)負荷時(shí),風(fēng)機靜葉開(kāi)度僅為60%左右,對于電網(wǎng)調峰機組來(lái)說(shuō),風(fēng)機效率低,電耗偏大,尤其在低負荷時(shí),電耗損失更大,因此,可以考慮將風(fēng)機傳動(dòng)裝置改用高壓變頻電機,以節約廠(chǎng)用電。 (4)機組的廠(chǎng)用電率與機組負荷關(guān)系密切,如果機組平均負荷高,廠(chǎng)用電率將明顯降低,6號機組主、輔機設計裕量均偏大,目前,6號機組已經(jīng)進(jìn)行了720MW穩定負荷運行試驗,計劃申請修改機組容量。 (5)循環(huán)水泵電機單速改雙速,在環(huán)境溫度低時(shí),采用低速運行,此改造投資較小,易于實(shí)現,可以節約較多廠(chǎng)用電。 (6)目前,6號機組共布置400V檢修干式變壓器2臺(汽機檢修變和鍋爐檢修變),機組正常運行時(shí),這2個(gè)干式變壓器基本不帶負荷,干式變壓器空載損耗增加了廠(chǎng)用電消耗,我們可以嘗試在兩檢修段之間設計一合適容量的聯(lián)絡(luò )開(kāi)關(guān),機組正常運行時(shí)停運1臺檢修變,實(shí)現干式變壓器冷備用,減少了熱備用干式變壓器的空載損耗。另外,5、6號機組的化水變,循水變同樣可以經(jīng)適當改造,實(shí)現同類(lèi)型干式變壓器一運一備,定期切換,達到干式變壓器冷備用,降低空載損耗的目的。按干式變壓器平均空載損耗3%計算,實(shí)現冷備用后,僅檢修變每年就可節電131400kW·h。 2003、2004年同期6號機組部分指標比較值見(jiàn)表1。2003、2004年部分月份6號機組經(jīng)濟指標值見(jiàn)表2。表1 2003、2004年同期6號機組部分指標比較統計發(fā)電量/kW·h廠(chǎng)用電量/萬(wàn)kW·h運行時(shí)間/h負荷率/%綜合廠(chǎng)用電率/%2003年1~10月258215.615452522774.85.982004年1~10月318271.517839651674.05.61表2 2003、2004年部分月份6號機組經(jīng)濟指標2003年8月2004年1月2004年10月制粉、風(fēng)煙、循環(huán)水三大系統電耗率/%4.433.913.77綜合廠(chǎng)用電率/%5.985.745.22 由表1、表2可看出,在同等負荷條件下,采取各項節電措施后,2004年1~10月6號機組綜合廠(chǎng)用電率與去年同期比較明顯下降,三大系統耗電率、綜合廠(chǎng)用電率呈降低趨勢,節電降耗效果顯著(zhù)。3 參考文獻[1]徐甫榮.發(fā)電廠(chǎng)輔機節能改造技術(shù)方案分析.電氣傳動(dòng)自動(dòng)化,2004,(1):1~2.[2]劉玉寧.電廠(chǎng)廠(chǎng)用電率及其對策.東方電氣評論,2002,(9):158~159.#p#分頁(yè)標題#e#熱點(diǎn)關(guān)注
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