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沙角A電廠(chǎng)國產(chǎn)200MW發(fā)電機-干式變壓器組增容改造

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文章來(lái)源:北京創(chuàng )聯(lián)匯通電氣 ????? 發(fā)布時(shí)間: 2021-05-24 08:30:00
導讀:沙角A電廠(chǎng)國產(chǎn)200MW發(fā)電機-干式變壓器組增容改造作者:匿名2008年1月8日18:38336026 渠道:關(guān)鍵詞:廣東沙角A電廠(chǎng)一期3臺200MW機組均為哈爾濱三電廠(chǎng)80年代生產(chǎn)的機組,分別于1987年至1989年

沙角A電廠(chǎng)產(chǎn)200MW發(fā)電機-干式變壓器組增容改造作者:匿名2008年1月8日18:38336026

渠道:關(guān)鍵詞:廣東沙角A電廠(chǎng)一期3臺200MW機組均為哈爾濱三電廠(chǎng)80年代生產(chǎn)的機組,分別于1987年至1989年投入商業(yè)運行。發(fā)電機采用水、氫、氫冷卻,汽輪機為設計技術(shù)落后的55型機組。為了滿(mǎn)足產(chǎn)三缸三排汽200MW汽輪發(fā)電機組綜合技術(shù)改造的需要,分別于2000年和2002年對2號和3號汽輪機進(jìn)行了三缸通流改造,使汽輪發(fā)電機組達到降低損失、提高調峰適應性的目的。同時(shí)對原發(fā)電機-干式變壓器機組進(jìn)行適當改造,使機組容量提高到220MW,具有良好的經(jīng)濟效益。

1發(fā)電機增容評估改造1.1增容后發(fā)電機損耗分析哈爾濱電機廠(chǎng)生產(chǎn)的QFSN2-200-2發(fā)電機出力從200MW提高到220MW后,在功率因數、出口電壓、頻率、運行氫壓不變的情況下,主要額定參數變化如表1所示。

發(fā)電機增容后,定子和轉子結構沒(méi)有變化,氣隙合成磁密變化不大,因此鐵心損耗基本不變。所以發(fā)電機的主要損耗是繞組銅損耗的增加,其他損耗基本不變。根據試驗,定子線(xiàn)圈各相的直流電阻R12.4910-3,轉子繞組的直流電阻R20.219(R1和R2已換算為一次絕緣的參考工作溫度75),因此定子和轉子繞組的銅耗增加量分別為:P1=(94882-86252)a22.4910-p2=(18842-17652)a20.219即發(fā)電機總損耗增加約212.1kW和7.1。1.2增容后發(fā)電機溫升分析根據廠(chǎng)家計算,220MW發(fā)電機上定子線(xiàn)棒損耗約為7.6kW,發(fā)電機定子繞組冷卻水水量按30t/h計算,因此每個(gè)定子線(xiàn)棒的水量QM=(30000kg3600s)108=0.077kg/s,因此,盤(pán)條出水溫升為7.6 kW 246[4.24考慮到盤(pán)條實(shí)芯線(xiàn)與水的溫差約為3 ~ 5,同層導線(xiàn)按原家標準G/7064—1996 《透平型同步電機技術(shù)要求》,仍有較大的溫升余量,滿(mǎn)足增容要求。1.3發(fā)電機定子改造1.3.1更換新的氫冷卻器沙角A電廠(chǎng)200MW汽輪發(fā)電機原設計為4個(gè)繞線(xiàn)彈簧式氫冷卻器,布置在定子每個(gè)角上,換熱裕度只有6%,不能滿(mǎn)足增容至220MW的要求,必須全部更換為新型冷卻器。新型冷卻器具有以下特點(diǎn):a)新型冷卻器(QL356.2-00型)采用直通板,產(chǎn)生675kW的損失(氫氣壓力為0.3MPa),比原彈簧纏繞式冷卻器(QRI149.5-3052型)的換熱能力高35%。當進(jìn)水溫度為33,冷卻氣體出口溫度為40時(shí),B)翅片采用T2材料,銅管采用fe10-1-1硬銅管代替68銅管,適用于江湖水近海,傳熱效果更好;c)冷卻器木支架用全鋼板代替,既提高了通風(fēng)散熱門(mén)檻,又增加了散熱面積;d)新冷卻器的安裝尺寸與原螺旋彈簧冷卻器相同,可以互換。1.3.2發(fā)電機轉子在冷熱風(fēng)區增加氣隙隔板擴容后溫升相對增大。為了克服這一缺點(diǎn),在定子鐵芯內圓的冷風(fēng)和熱風(fēng)區域之間安裝了徑向氣隙隔板(見(jiàn)圖1),以減少冷熱氣流的混合,確保轉子具有較低的進(jìn)氣溫度,并迫使氣隙處的冷卻空氣流過(guò)轉子,以增加轉子的冷卻空氣量。同時(shí),還可以減少端部氣隙氣流對內部風(fēng)區的干擾,從而保證轉子溫升分布的均勻性和定子風(fēng)量分布的合理性。廠(chǎng)家多次試驗表明,安裝氣隙隔板可使轉子溫升降低10左右,轉子溫升不均勻系數降低0.05左右。1.3.3定子線(xiàn)圈端部固定結構改進(jìn)擴大后,端部電動(dòng)勢增加21%,所以要特別注意繞組鼻的徑向電動(dòng)勢。沙角A電廠(chǎng)2號和3號發(fā)電機分別于1987年6月和1988年11月制造,發(fā)電機端部均用27塊窄壓板固定。1993年2號機組大修時(shí),對端部進(jìn)行了加固改造。具體措施是將27個(gè)窄壓板改為寬壓板,相鄰壓板之間加切向支撐塊(俗稱(chēng)“小桿”),綁5mm聚酯玻璃鋼繩;水電接頭的絕緣盒全部更換為背風(fēng)面帶盒縫的新絕緣盒,增加兩根20mm聚酯玻璃鋼繩;槽形墊塊更換為新的三塊楔形墊塊。2002年4月3號機組大修時(shí),梳齒采用了新設計的端部固定結構 #p#分頁(yè)標題#e#

1.4發(fā)電機轉子結構評估發(fā)電機轉子原設計沿軸向分為9個(gè)冷卻風(fēng)區,5個(gè)進(jìn)風(fēng)口和5個(gè)出風(fēng)口,分別對應定子進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口風(fēng)區;轉子線(xiàn)圈在槽內分成中間銑孔,形成氫氣通道,從對角氣隙取氣;末端采用單向半通風(fēng)結構,可解決大盤(pán)管風(fēng)道長(cháng)端溫升高的問(wèn)題;轉子線(xiàn)圈由含銀、銅的銅線(xiàn)冷拉而成,抗蠕變能力強;匝間絕緣和槽間絕緣采用高強度等級絕緣,較高允許溫度為130;軸和聯(lián)軸器采用高機械強度的合金鋼制造,滿(mǎn)足增容后發(fā)電機扭轉振動(dòng)的強度要求。因此,轉子結構可以滿(mǎn)足增容的要求

要,不需改造。

2發(fā)電機勵磁系統的評估2.1主勵磁機的評估及改造 原主勵磁機型號為JL-1150-4,設計容量為1058kW,額定電壓415V(200MW)、額定電流1600A,因此主勵磁機的儲備系數K=[1058/(15×1.6)]1/2=1.262,設計容量裕度較大,滿(mǎn)足發(fā)電機增容10%的要求。 原主勵磁機的空氣冷卻器為繞簧式(型號LQ52/8-1200),背包式放置,每一風(fēng)路上只有一個(gè)冷卻器,不能滿(mǎn)足“停運一個(gè)冷卻器,仍能保證額定出力的要求”,因此冷卻器需改為一組兩個(gè)冷卻器(型號02A781),共兩組。冷卻器水管及水箱材質(zhì)選用fe10-1-1和Q235A,翅片選用2材料。新型的一組冷卻器與原冷卻器具有互換性。2.2副勵磁機評估 原副勵磁機型號為T(mén)FY-46-500,設計容量為40kW、額定電壓為161V、額定電流為165A,其儲備系數K=1.227,顯然設計容量裕度能滿(mǎn)足發(fā)電機增容10%的要求。副勵磁機是500z的稀土鈷永磁體,具有外特性硬、技術(shù)參數好、可靠性高等特點(diǎn),因此副勵磁機不需改造。2.3其它設備的評估 發(fā)電機勵磁系統原設計采用哈爾濱電機廠(chǎng)配套的KTG-2D型勵磁系統,其整流裝置額定輸出電流為2000A,電壓為1000V,滅磁開(kāi)關(guān)采用DM2-2500型自動(dòng)滅磁開(kāi)關(guān),長(cháng)期允許分斷能力為直流電壓500V,電流2500A,可以滿(mǎn)足增容要求。 由于早期的轉子放電器過(guò)電壓保護性能不可靠,一旦發(fā)生過(guò)電壓就極易燒損,對發(fā)電機轉子回路造成事故隱患,因此在1995年沙角A電廠(chǎng)加裝了中科學(xué)院等離子體物理研究所的MB11-1.0型發(fā)電機滅磁、過(guò)電壓保護柜,利用高能氧化鋅壓敏電阻進(jìn)行恒壓和吸收能量。原配套的勵磁調節器調整功能不全,運行近10年后又出現元件老化,不能滿(mǎn)足目前系統對無(wú)功調節及穩定的要求,因此沙角A電廠(chǎng)在1996年和1998年機組第三次大修期間已更換為GEC-1A型全數字式微機勵磁調節裝置,提高了電壓調節精度并改善了系統振蕩時(shí)無(wú)功調節能力,為發(fā)電機的增容創(chuàng )造了有利條件。 另外,原勵磁系統設計有兩個(gè)整流硅屏,單屏運行時(shí)只能維持1.1倍額定勵磁電流,不能滿(mǎn)足發(fā)電機2倍的強勵要求。并且采用帶水冷卻器的風(fēng)冷系統,屏內頂部水箱一旦出現漏水,易造成短路事故。又因整流器件老化而性能變差、發(fā)熱嚴重,屏內通風(fēng)散熱不良,如關(guān)閉柜門(mén)運行,時(shí)常出現屏內風(fēng)溫過(guò)高,威脅晶閘管的安全運行(尤其在夏天),故運行中必須打開(kāi)柜門(mén)通風(fēng)散熱,但也帶來(lái)許多不安全因素。因此沙角A電廠(chǎng)在2000年和2002年機組大修期間,將硅屏更換為清華同方股份公司的ZGLF-2000A/1000V整流硅屏,取消冷卻水系統,單靠純風(fēng)冷就可以關(guān)閉柜門(mén)安全運行,效果良好,而且能夠滿(mǎn)足單柜運行時(shí)具有2倍強勵的要求。#p#分頁(yè)標題#e#

3主干式變壓器的評估及改造3.1主干式變壓器增容前后的溫升情況 沙角A電廠(chǎng)2號、3號機組主干式變壓器均是保定干式變壓器廠(chǎng)產(chǎn)品,型號為SFP7-240000/220(產(chǎn)品代號IBB.710.257.1、標準代號G109.1~5—85,共組冷卻器)。發(fā)電機帶220MW有功負荷時(shí),如果功率因數在0.85,視在功率將達258.80MVA,主干式變壓器低壓側電流將達到9488A,因此主干式變壓器必須增容至260MVA(型號:SFP7-260000/220,電壓高壓側為242kV,低壓側為15.75kV)。 根據計算,主干式變壓器由240MVA增容至260MVA時(shí),主要性能數據和溫升的變化見(jiàn)表2和表3。

從表3可看出,主干式變壓器增容后保持原3組冷卻器工作、1組冷卻器備用方式投入運行,油面溫升和繞組溫升均在家標準允許的范圍內,但在夏天環(huán)境溫度高(40)時(shí)油面溫度可能超過(guò)85,這時(shí)可以投入第4組風(fēng)扇運行,油流速度尚在允許范圍內。為安全起見(jiàn),沙角A電廠(chǎng)利用原干式變壓器預留位置增加了一組250kW冷卻器,采用“3組工作、1組輔助、1組備用”或“4組工作、1組備用”的運行方式。3.2主干式變壓器低壓側電流密度改善措施 主干式變壓器從20MVA增至260MVA后,額定的低壓線(xiàn)電流由8798A增至9531A,而原低壓套管選用10kA大電流套管,油中部分由兩個(gè)導電面與低壓引線(xiàn)相接,平均每個(gè)接觸面通過(guò)的額定電流為5000A,為了保證套管油中接觸面電流密度不致過(guò)高而局部發(fā)熱,沙角A電廠(chǎng)在套管與低壓引線(xiàn)的兩個(gè)接觸面之間加裝短接片,保證該處的電流密度分布均勻(見(jiàn)圖2)。

4 廠(chǎng)用高壓干式變壓器、發(fā)電機出口封閉母線(xiàn)、主干式變壓器出口開(kāi)關(guān)等設備的評估 a)沙角A電廠(chǎng)2號、3號機組廠(chǎng)用高壓干式變壓器的型號分別為SFF1-31500/15和SFFL-25000/15,保定干式變壓器廠(chǎng)生產(chǎn)。銘牌上額定容量高壓側為31500kVA,低壓側分別為20000kVA,11500kVA;高壓側25000kVA,低壓側分別為12500kVA,12500kVA;電[JP 1]壓均為高壓側15750kV,低壓側分別為6300kV,6300kV。由于汽輪機三缸通流改造后,機組在爐蒸發(fā)量不增加的情況下可帶210MW負荷(經(jīng)濟運行額定負荷),所以機組增容至220MW時(shí),實(shí)際上只增加約10MW的蒸汽流量,經(jīng)計算評估機爐輔機的額定容量基本能滿(mǎn)足220MW負荷要求,因此廠(chǎng)用電量未有明顯的變化,廠(chǎng)用高壓干式變壓器設計容量能滿(mǎn)足增容要求。 廠(chǎng)用6kV共箱封閉母線(xiàn)為L(cháng)MY-2(120×10)鋁母線(xiàn),額定電流為2000A,裕量較大,能滿(mǎn)足增容要求。 b)發(fā)電機出口封閉母線(xiàn)為全連式分相封閉母線(xiàn),規格為φ380mm×12mm鋁母線(xiàn),額定電壓20kV,額定電流10kA,而發(fā)電機在功率因數為0.85、帶220MW負荷時(shí),定子額定電流為9488A,因此能滿(mǎn)足增容要求。 c)主干式變壓器高壓側額定電流620.3A,分接開(kāi)關(guān)在“Ⅴ”位置時(shí)(比額定電壓降低5%),電流為652.9A,而主干式變壓器出口為220kV日本三菱GIS,斷路器額定電流3150A,額定開(kāi)斷電流50kA;主干式變壓器出口隔離開(kāi)關(guān)額定電流2000A,額定短時(shí)允許較大電流50kA。兩者裕量較大,均能滿(mǎn)足增容要求。 d)由于電氣主回路及勵磁系統均無(wú)變化,送出系統也不增加,電氣二次線(xiàn)系統在改造中基本未改變。#p#分頁(yè)標題#e#

5增容改造效果 沙角A電廠(chǎng)2號、號發(fā)電機大修增容后進(jìn)行了各項性能試驗,如發(fā)電機空載特性試驗、三相穩態(tài)短路特性試驗、額定負載溫升試驗及發(fā)電機噪聲測試等。試驗結果表明: a)發(fā)電機三相電壓、三相電流基本平衡。 b)發(fā)電機實(shí)測空載和短路特性曲線(xiàn)與設計曲線(xiàn)和上次大修后測得的曲線(xiàn)基本吻合。 c)電機實(shí)測空載額定勵磁電流約為630A,額定三相穩態(tài)短路勵磁電流約為1330A,與設計值較接近(設計值分別為670A,1224.5A)。 d)實(shí)測號發(fā)電機剩磁電壓為120.3V,與常規電機吻合。 e)3號發(fā)電機溫升試驗結果:發(fā)電機各部分溫升與規定溫升值相比均有較大余量。發(fā)電機各部分溫度如下:定子線(xiàn)圈溫度61~64℃;線(xiàn)圈出水溫度5~68℃;氫氣溫度,冷風(fēng)40~44℃、熱風(fēng)41~49℃;鐵心溫度,段49~5℃、51段62~68℃、100段51~56℃;內冷水溫度,進(jìn)水41℃、出水64℃。主勵磁機,線(xiàn)圈51~54℃、鐵心48~50℃;轉子繞組平均溫度79.7℃。 f)號發(fā)電機大修增容期間,在發(fā)電機定子線(xiàn)圈端部加裝了振動(dòng)在線(xiàn)監測系統。從大修后投入運行的一個(gè)多月來(lái)看(2002年5月11日至6月1日),定子端部振動(dòng)情況良好。發(fā)電機負荷有功功率從223MW至150MW、無(wú)功功率從109Mvar至10Mvar,端部振幅較大值(汽側9號通道)為45μm,遠低于120μm的要求。 沙角A電廠(chǎng)2號、3號機組自增容改造后發(fā)電機–干式變壓器組運行情況一直較好,機組帶210MW至220MW負荷時(shí)主干式變壓器溫升同以前相比變化不大,均在運行規程規定范圍內。因此產(chǎn)200MW發(fā)電機–干式變壓器組增容至220MW是可行的,是一項節省投資、具有顯著(zhù)經(jīng)濟效益的技術(shù)改造項目。

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